纸质垫片进入主油泵,高压油瞬时失压,机组跳闸!

发布时间:2021/12/20 13:19:37     作者:     来源:本站

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【设备概况】1号汽轮机型式是日本三菱350MW亚临界单轴一次中间再热凝汽式,汽轮机调节油和润滑油系统配置主油泵(汽机同轴)、电动辅助油泵、电动盘车油泵和直流事故油泵。正常运行时(汽轮机转速大于2972r/min)调节油和润滑油系统是主油泵供油,主油泵入口和润滑油系统均设置…

【设备概况】

1号汽轮机型式是日本三菱350MW亚临界单轴一次中间再热凝汽式,汽轮机调节油和润滑油系统配置主油泵(汽机同轴)、电动辅助油泵、电动盘车油泵和直流事故油泵。正常运行时(汽轮机转速大于2972r/min)调节油和润滑油系统是主油泵供油,主油泵入口和润滑油系统均设置射油器。主油泵出口压力21±2bar,流量5670L/min,入口压力>0.7bar;辅助油泵出口压力20.5bar(高压)、3.5 bar(低压),流量1200L/min(高压)、3000L/min(低压);主油泵入口射油器为多孔型式,喷嘴内径φ9.5×1和φ10×4。

【关键词】

汽轮机 油系统

【事件简述】

7月16日,由于主油泵入口管中异物(纸质垫片)进入主油泵,被主油泵打碎后进入了高压射油器,堵塞了高压射油器的喷油嘴引起主油泵瞬时失压导致“高压油压力低”,机组跳闸。

【事件经过】

7月16日,#1机组负荷190MW,机跟踪控制方式运行。23:44:28监盘人员发现“高压油压力低”报警,

23:44:29 “汽机跳闸”报警,发电机保护86G动作,发变组跳闸。同时,主油泵出口压力在3s内从19.253bar瞬间下降到0.654bar,润滑油压力从1.1bar瞬间下降到0.244bar。

23:44:32主机轴承油压力低联锁启动辅助油泵成功(延时2s),盘车油泵和事故油泵也同时联锁启动成功,主油泵出口再次开始建立油压,主油泵和辅助油泵并泵运行。

23:44:36 主油泵出口压力23.49bar、高压油压力19.88 bar,轴承油压力1.3 bar。

23:44:38由于此时汽机转速仍大于2972r/min,高压油压力高于17bar,辅助油泵顺控联锁停止。

23:44:55 汽机惰走转速低于2952r/min,辅助油泵联锁再次启动。此时汽机转速已低于2948r/min,主机盘车油泵运行中且轴承油压高,延时3s。

23:44:59再次联锁停止辅助油泵。

7月18日终班,机组开始投入主机快冷;

7月25日12:00停运快冷系统,停止主机盘车及油系统运行,开始组织检查主机油系统、油冲洗等工作。

7月28日16:00油系统检查、冲洗结束。

7月28日15:00 主油箱内部件恢复工作结束,16:00 主油泵、前轴承箱开始恢复,晚上交给运行人员恢复系统。

7月29日16:14:01并网运行。

【原因分析】

通过检查分析,本次跳机事件是由于主油泵入口管中的纸质垫片进入主油泵,被主油泵打碎后进入了高压射油器,堵塞了高压射油器的喷油嘴引起主油泵瞬时失压导致“高压油压力低”,机组跳闸。

纸质垫片为BELPA品牌CSA90型,我厂2006年以后就没有使用过此型号纸质垫片,且2013年机组检修中未涉及主油泵管路系统,仅清洗了主油箱及滤网。此纸质垫片应是2006年前某次机组A修时遗留在主油泵入口管中的。

【暴露问题】

1,机组A级检修中对重要设备、系统检修质量的检查、验收不到位,检修质量不高;

2,专业人员对主要设备的风险分析不够细致,防范措施不够全面;

【防范措施】

1、全面检查冲洗主油泵及管路,确保主油泵及管路内纸质垫片全部清理。(完成);

2、检修部进一步完善一期重要设备内部检查项目和要求,确保不因设备内部部件老化、脱落等导致主设备故障停运;

3、进一步加强设备检修管理、落实检修项目验收责任人,细化重要设备和系统回装过程的检查确认项目,必要时采用照片进行隐蔽验收,严格执行检修质量验收管理制度,确保设备内部质量。

4、汽机专业研究探讨当因射油器堵塞导致主油泵出口压力、高压油压力快速下降时,如何快速联锁辅助油泵启动并保证汽机设备安全的应对策略。

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