今年前10个月,齐鲁石化热电厂统筹谋划,优化共用体系发电、供汽,向深度优化要效益,捉住9项优化增效项目这个牛鼻子不放松,把平稳增效作为优化的首位,继续优化蒸汽管网,各项目标继续攀升。
平稳运转支撑高产、稳产
“热电厂蒸汽优化的原则:第一是安全安稳,为炼化设备供应安稳动力;第二就是力求做到每度电、每吨汽的本钱最低。”热电厂厂长王军明每次优化会上都重复强调,可见安全安稳出产的重要性。
近年来,热电厂接连进行锅炉烟气脱硫晋级改造、超低排放改造,这相当于给锅炉动了几次大手术,尽管每次手术后环保目标都能到达预期目的,可是给锅炉调整带来费事,焚烧安稳性变差,有必要赶快处理。
全停大检修期间,锅炉车间除承当相应的大检修项目外,承包炉组的技术员,安排主干对制粉体系进行查漏,并发现多处漏风点。锅炉检修一路战胜高温天气,对漏风点进行处理,消除了影响磨煤机出力低的缺陷。
为完结锅炉安稳运转,热电厂建立锅炉稳燃和脱硫长周期运转两个攻关组,结合锅炉超低排放改造,完结锅炉动力场实验,评价焚烧器情况,展开主动降负荷焚烧扰动实验,有用消除锅炉不安稳要素,设备运转更安稳了,今年前10个月锅炉启、停次数同比大幅削减,发电超方案7702万千瓦时,增效1410万元。
蒸汽管网优化降耗显着
10月28日,乙烯新区烯烃厂段蒸汽半热母管投用,这是优化蒸汽管网后,新建蒸汽母管3段中其间的一段投运。
“全停大检修前,乙烯管廊上蒸汽伴热管线扑朔迷离,蒸汽管网损耗大,通过优化改造后,管网布局更合理,损耗显着下降。”热电厂动力管理中心副主任张伟航说, 随着乙烯部分设备陆续退出出产,乙烯动力站煤粉锅炉的投用,公司新区的蒸汽供应已显现出许多不合理之处。为使蒸汽管道愈加合理运转,热电厂针对外供蒸汽管线多、效率低下、热损耗高这一弊端,首先从蒸汽管道运转方法优化上想办法,下降能耗丢失。 今年6月份,他们运用全停大检修期间,对新区蒸汽管网进行了优化,完结了4条蒸汽管线改接作业,新建了3段伴热母管,实施统一管理,10月份蒸汽管损比方案下降3.5%。
他们在优化蒸汽管廊的一起,在烯烃厂和乙烯动力站之间新建一条跨线,直接输送1.6兆帕蒸汽到烯烃厂内网,处理了乙烯动力站把4.3兆帕蒸汽运用减温减压器降到1.6兆帕蒸汽,供应烯烃厂形成的糟蹋,每小时削减减温减压蒸汽60吨。
小目标支撑大效益
齐鲁石化热电厂汽机车间是发电、供汽的首要车间,在保证为炼化设备安稳供汽的一起,如何深度优化、进步目标成为车间的一致。
为进步汽轮机带负荷能力,他们运用全停检修期间,对设备进行了清洗,发动后,通过重复调整、优化操作,真空度同比进步了0.5千帕,每月增效30多万元。 他们还加强给水泵负荷操控和给水母管压力协调体系运转保护,给水泵电耗显着下降。
今年前9个月,由于1、2炉进行超低排放改造,没有备用炉,给深度优化调整带来妨碍,进步目标困难重重。为保证锅炉目标赶快到达全停前的水平,他们对在运的制粉体系重复调试,依据每台磨煤机的特性,调整制粉细度,煤粉焚烧后,灰渣中含碳量愈加低了。
一起,他们优化4台炉运用新式高铬钢球的磨煤机运转,添加运转时刻,制粉电耗显着下降,今年前10个月累计节电153万千瓦时。
与此一起,其他车间环绕车间级优化项目展开作业,各项目标显着向好,小目标支撑起大效益。